为了给您提供更的铁水脱硫剂生产制造厂家产品信息,我们上传了的产品视频。请花几分钟时间观看,您会发现更多惊喜。
以下是:黑龙江大庆铁水脱硫剂生产制造厂家的图文介绍
天翔新型建材(大庆市分公司)合作理念
团队至上 互为主次
天翔新型建材(大庆市分公司)把团队精神奉为员工合作的核心,但在公司的发展战略和目标实施过程中,每个员工无论职务大小,都可以发表自己的见解,直述自己的意见,而在具体事情的实施上,所有的员工都是你的配合者,从而使公司的发展更,目标更明确。



钢铁厂 1200℃烧结烟气:钙基脱硫剂耐温不降温,年省 216 万电费
某河北中型钢铁厂(年产 150 万吨烧结矿)的烧结机烟气温度常年稳定在 1100-1200℃,之前用 “降温塔 + 活性炭脱硫” 方案:降温塔需将烟气从 1200℃降至 800℃(活性炭耐受上限),每小时耗 500 度电,电价 0.6 元 / 度,月电费 18 万;且降温不均时,活性炭易碳化失效,每月需更换 2 次,单次损耗 8 万,年额外成本 336 万。
钙基脱硫剂的 “高温晶型优化” 技术专门适配:原料经 1500℃竖窑煅烧,形成 β-CaO 耐高温晶型,1200℃下活性仅衰减 3%,无需降温直接接入烧结烟道。该钢铁厂换钙基后,拆除降温塔,月省 18 万电费,年省 216 万;活性炭更换成本归零,仅需每月补充 15 吨钙基颗粒(1688 采购价 850 元 / 吨),月药剂费 1.275 万。
更关键的是,烟气不降温使烧结矿冷却时间缩短 10%,产能从月 12.5 万吨提至 13.75 万吨,月多赚 12.5 万(烧结矿利润 100 元 / 吨)。年综合收益 216 万(电费)+336 万(活性炭)+150 万(产能)=702 万,1688 年采购量 180 吨,已连续合作 3 年。



脱硫系统中 “气 - 固” 两相混合均匀度直接影响反应收率,若颗粒分散不均,易出现局部反应不完全、黑龙江大庆当地原料浪费等问题。黑龙江大庆基于流体力学原理,对钙基脱硫剂颗粒特性进行优化,实现与烟气混合,化反应收率。在颗粒级配设计上,通过数千次模拟实验,确定粒径控制在 50-100μm,其中 50-70μm 颗粒占比 60%,70-100μm 颗粒占比 40%,有效避免细颗粒被气流带走、黑龙江大庆当地粗颗粒沉降过快的问题;颗粒形态采用不规则多孔结构,经扫描电子显微镜观察,每颗颗粒表面孔隙数量达 300-500 个 /μm2,比表面积达 15m2/g 以上,较普通球形颗粒接触面积增加 2.5 倍;颗粒密度控制在 1.2-1.3g/cm3,与烟气密度高度匹配,确保在气流中悬浮时间延长至 8-10 秒,为反应提供充足时间。某电厂流化床脱硫系统此前因颗粒分散不均,反应器内存在 “死区” 和 “富集区”,二氧化硫反应完成度仅 62%,收率长期徘徊在 75% 左右。改用黑龙江大庆钙基脱硫剂后,优化后的颗粒在气流作用下快速填充反应器空间,形成均匀 “气 - 固” 反应层,激光粒度分析仪监测显示,反应器内脱硫剂浓度分布标准差从 0.8 降至 0.2,反应诱导期从 10 分钟缩短至 3 分钟以内。同时,颗粒形态优化降低气流阻力,风机运行电流从 180A 降至 150A,能耗减少 16.7%。改造后,二氧化硫反应完成度至 98%,收率稳定在 93% 以上,年减少脱硫剂消耗量约 800 吨,综合效益显著。


部分行业烟气含硫醇、黑龙江大庆焦油等有毒物质,会附着在钙基脱硫剂活性位点上,导致 “活性中毒”,使收率持续下降。黑龙江大庆通过 “中毒防护 + 活性再生” 双重设计,升级抗中毒性能:在脱硫剂中添加 “解毒成分”(如改性活性炭颗粒),可优先吸附硫醇、黑龙江大庆同城焦油等有毒物质,避免其接触活性位点;同时,活性位点采用 “动态再生技术”,通过温和的化学作用,使已轻微中毒的位点恢复活性,延长脱硫剂使用寿命。?某焦化厂烟气含高浓度焦油(120mg/m3)与硫醇(80mg/m3),普通脱硫剂使用 15 天后即出现活性中毒,收率从 89% 降至 72%,需频繁更换。改用黑龙江大庆抗中毒脱硫剂后,解毒成分有效吸附有毒物质,动态再生技术维持活性位点功能,脱硫剂使用周期延长至 60 天,期间收率始终稳定在 90% 左右。企业每年减少脱硫剂更换次数 18 次,节省更换成本超 36 万元,且因收率稳定,焦炉生产无需调整负荷,保障年产能稳定。



云 发 布-





